新年伊始,龍鋼公司煉鋼廠緊盯“國內一流 行業(yè)領先”總目標,堅持“一切圍著生產經營轉,一切為了經濟效益干”的經營思想,對標先進企業(yè),多措并舉助推連鑄中包過鋼量再創(chuàng)新高。
提高中包修砌質量
該單位技術人員對每個中包修砌前中包永久層進行檢查、確認,拍照留底,存檔記錄數據,便于有針對性地進行重點跟蹤。定期對中包打結過程工作層材質及夾雜物進行嚴格把關驗收,確保工作層質量穩(wěn)定。嚴格執(zhí)行中包機件標準要求進行安裝,確保上水口、機件、滑板達標,上線前技術人員與生產一線人員聯合檢查,簽訂確認單,方可備用上線。
提高中包烘烤質量
在生產過程中,因外圍影響,存在中包烘烤過程煤氣流量、煤氣壓力控制不穩(wěn)定,造成中包烘烤質量波動,或因生產計劃變更,造成部分中包烘烤時間過長造成工作層開裂、脫落等等一系列問題。為此,該單位技術員積極與能管中心溝通,改造煤氣管道,安裝穩(wěn)壓設備,優(yōu)化中包烘烤設備,規(guī)范中包備用流程,解決了瓶頸問題,并提前一天編制生產計劃,下達至生產單位做好中包備用烘烤工作,避免了中包超時烘烤問題。
提高生產工序控制標準
為了解決生產過程鋼水銜接不到位,造成的鋼水液面下降緩沖器侵蝕等問題,該單位技術人員制定攻關辦法,從生產組織入手,做好轉爐外圍原料質量穩(wěn)定,降低生產周期波動,優(yōu)化生產工藝,提高中包鋼水溫度合格率,制定大包鎮(zhèn)靜時間標準,穩(wěn)守連鑄“三恒”操作。各班組不斷規(guī)范人員標準化作業(yè),降低連鑄斷流重接事故,定時監(jiān)控中包渣厚,及時排渣,保證中包液面受控,降低更換滑板頻次,減少滑板夾鋼,并積極與外協單位溝通購進中包整體緩沖器,提高耐材使用壽命。
元月份,該單位中包平均過鋼量達到16000噸,過鋼量最高達到24100噸,中包壽命最高達到72小時,創(chuàng)歷史最好水平。中包過鋼量的提高,不僅降低了能源消耗,降低人員勞動強度,而且對鋼鐵料消耗、提高連鑄機作業(yè)率及生產成本的控制起到積極作用。經核算,每月可節(jié)省成本約50萬元。
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