近期,煉鐵廠干部職工牢固樹立過“緊日子”思想,立足崗位,集思妙想,通過實施多項小技小改,有效破解了制約高效生產(chǎn)的技術(shù)難題,全力助推企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
妙招一:卸料小車改造 提質(zhì)增效益
該單位燒結(jié)機(jī)環(huán)冷卸料小車主要對環(huán)冷風(fēng)道內(nèi)積料進(jìn)行拉運,但因卸料小車裝料容積小,長時間運行容易導(dǎo)致滾輪磨損,致使維修頻次增加,生產(chǎn)成本倍增。
針對上述問題,該單位燒結(jié)技術(shù)人員決定對卸料小車重新設(shè)計,通過現(xiàn)場測量原小車尺寸,加大小車?yán)\量和將小車車輪改為運輸型車輪等舉措,有效解決了以上問題。改造后,不僅減少了崗位工放料作業(yè)時間,增加了拉運量,而且設(shè)備運行故障率得到下降,實現(xiàn)了卸料小車遙控控制,年可創(chuàng)效9萬余元。
妙招二:單輥轉(zhuǎn)子修復(fù) 創(chuàng)效降成本
以往,該單位燒結(jié)機(jī)更換后的磨損單輥轉(zhuǎn)子齒頭、轉(zhuǎn)子安裝軸承、大齒輪安裝處軸承需借助外委單位對磨損軸進(jìn)行堆焊維修,造成外委維修費用居高不下。
為不斷降低生產(chǎn)成本,該單位決定對單輥轉(zhuǎn)子進(jìn)行內(nèi)部自行修復(fù),通過現(xiàn)場測量前軸肩和后軸肩精準(zhǔn)尺寸定制量具、碳化處理軸承表面油污、角磨機(jī)打磨粗糙增大材料粘結(jié)面積等后,進(jìn)一步保障了修復(fù)后軸承同心度,年可直接降低外委維修費用12萬元。
妙招三:給料溜槽改造 創(chuàng)新提效率
板礦給料機(jī)是燒結(jié)過程中的重要設(shè)備。在實際生產(chǎn)中,隨著時間推移,軸銷之間間隙逐漸變大,長時間將導(dǎo)致鏈條與鏈輪嚙合中鏈條偏向一邊,致使鏈條刮擦溜槽護(hù)幫。
為解決以上問題,該單位設(shè)備技術(shù)人員通過減小原板礦大溜槽與鏈條平行面下沿等舉措,既有效防止了因鏈條跑偏而產(chǎn)生的鏈條與溜槽護(hù)幫刮擦,避免了對板礦機(jī)鏈條的損傷,又提高了崗位工工作效率。按照延長板礦給料機(jī)使用壽命一年計算,年可降低設(shè)備折舊率20%,節(jié)約成本16萬元。
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