四季度,煉鋼廠電儀作業(yè)區(qū)牢固樹立過“緊日子”的思想,兩眼向內(nèi)、自我加壓、精細算賬,凝聚起“降本就是增效”的濃厚氛圍和強大動力。
精抓嚴管摳細賬
該作業(yè)區(qū)堅持在開源節(jié)能上下功夫,加大備件預算、項目投資、采購管理力度,嚴格控制備件投入成本,不斷提升電氣設備運行保障,真正將精益管理、降本增效落實到具體行動中。強化能源過程管控,自查設備及機電使用情況,對高耗能電機實行淘汰變更,將淘汰機制和改造提升相結(jié)合,推進低碳節(jié)能轉(zhuǎn)型。對報廢的變頻器回收集中修理,從廢舊的電器中找同型號合格器件進行更換、重組,實現(xiàn)了物盡其能廢舊回收再利用的目的。
設備升級降節(jié)能
煉鋼老區(qū)一次除塵3#高壓電機的啟動控制方式為水阻柜啟動,由于啟動電流較大,對電機繞組造成沖擊,導致高壓供電網(wǎng)絡波動,增加了能耗浪費。針對這一問題,該單位技術(shù)人員引進北京合康高壓變頻器替換升級,通過對原高壓電源連接安裝、電纜走向重新規(guī)劃設計,對PLC控制系統(tǒng)升級增加模擬量輸出模塊,并增加風機的啟動及聯(lián)鎖控制程序,對上位機的監(jiān)控畫面重新引入、重組控制調(diào)節(jié)變量。經(jīng)測試運行后,超過預期設計的目標,實現(xiàn)了風機變頻啟動,避免了對高壓電網(wǎng)的沖擊,有效降低了電能消耗。
工藝優(yōu)化提質(zhì)量
4#連鑄機自動配水系統(tǒng)不能與生產(chǎn)實際相匹配,易造成鋼坯產(chǎn)生脫方、彎曲、裂紋,影響鋼坯合格率。針對這一問題,該單位技術(shù)人員在現(xiàn)場分析后,發(fā)現(xiàn)影響鑄坯質(zhì)量的主要原因是比水量不合適。通過對配水系統(tǒng)、配水參數(shù)進行優(yōu)化,將拉速按照0-1米、1-2.5米、大于2.5米三個區(qū)間進行配比,通過比水量反推各個二冷段的配水參數(shù),滿足了工藝要求,杜絕了鋼坯脫方、彎曲等質(zhì)量事故發(fā)生,實現(xiàn)鑄坯合格率全月100%。
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