新年伊始,面對持續(xù)低迷的鋼鐵市場形勢,能源管控中心干部職工立足崗位、苦練內功,在“節(jié)”與“降”上做文章,從優(yōu)化用電管理、自主維修、技術創(chuàng)新等方面入手,精準施策、精確管控,確保降本增效工作落到實處、發(fā)揮實效,全力以赴打好2023年降本增效攻堅戰(zhàn)。
優(yōu)化用電 節(jié)能降耗創(chuàng)效益
深入推行精細化管理,不斷優(yōu)化用電管控,做到科學規(guī)范,不斷降低用電費用。
按照元月份生產(chǎn)組織模式,該單位加大對禹龍變電力系統(tǒng)的最大需量管控,制定出最大需量控制措施,通過合理調配用電負荷,降低最大需量。在華龍發(fā)電機組檢修期間,安排相關工序同步檢修,檢修期間設備試機堅持逐臺進行,避免負荷疊加導致最大需量增加。對電力系統(tǒng)變壓器運行負荷數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析,通過合理調整運行方式,實現(xiàn)N-1運行模式,退出低負載變壓器,實施后及時將30臺配電變壓器及龍鋼變1號主變退出運行,進一步降低能源損耗,每月可節(jié)約電能6.6萬kWh。
自主維修 保障順行減開支
自主維修是提高職工技能水平,實現(xiàn)降本增效的有效措施。
高壓變頻器具有良好的節(jié)能優(yōu)勢,在公司除塵風機中得到廣泛使用。為保障變頻器安全穩(wěn)定運行,該單位利用生產(chǎn)系統(tǒng)檢修時間,不等不靠、主動作為,運維人員自主開展變頻器深度維護保養(yǎng),對功率模塊內部衛(wèi)生進行全面清理,對核心驅動板重新涂抹硅膠,確保驅動板散熱良好。同時檢查模塊濾波電容、預充電電阻、散熱風扇啟動電容等電氣元件的老化程度,將不滿足安全運行要求的元器件及時更換,并對整機進行充電和零速試驗,記錄測試曲線,為變頻器建立“健康檔案”。深度維護后,不僅提高了變頻器安全運行能力,而且節(jié)約費用15萬元。
小技小改 破解難題降成本
該單位積極開展崗位小技小改、技術創(chuàng)新活動,以創(chuàng)新思維突破技術難關,不僅有效解決了生產(chǎn)難點和薄弱環(huán)節(jié),而且達到了降本增效的目的。
公司后勤保障高壓室原配置的光纖通道數(shù)量有限,現(xiàn)場環(huán)境復雜,重新敷設光纖難度較大,導致該高壓室小電流選線裝置數(shù)據(jù)信號無法上傳至電力調度總站系統(tǒng),若發(fā)生供電系統(tǒng)單相接地故障,電力調度不能快速準確判斷故障點,影響系統(tǒng)安全運行。對此,技術人員經(jīng)過認真鉆研,轉變思路、創(chuàng)新方法,依據(jù)不同IP段通訊原理,使用同一光纖通道,設置不同的IP段地址,對參數(shù)進行重新修改。實施后,后勤保障高壓室小電流接地選線裝置數(shù)據(jù)信號成功上傳,且與同一通道其他數(shù)據(jù)互不干擾,解決了一直以來信號無法上傳的難題,為精準判斷單相接地故障提供了技術支撐,同時節(jié)約光纖費用2500元。
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