按照“滿產(chǎn)創(chuàng)效、各司其職、責(zé)任延伸、賞罰分明”十六字要求,近期,龍鋼公司緊扣“提質(zhì)增效、升級轉(zhuǎn)型、綠色智能”三大主題,對標(biāo)公司歷史最好水平、行業(yè)先進(jìn)水平,極致挖潛,為實現(xiàn)減虧脫困目標(biāo)任務(wù)創(chuàng)新賦能。
穩(wěn)產(chǎn)高效,精、細(xì)、實保落實
龍鋼公司積極貫徹落實集團(tuán)公司各項決策部署,以精細(xì)化管理為要求,不斷突破“慣性”生產(chǎn)管理理念,創(chuàng)新管理思維,以開源節(jié)流“精”為本,降本增效“細(xì)”當(dāng)家的管理模式,圍繞“以銷定產(chǎn)、以效定產(chǎn)”,積極發(fā)揮“品規(guī)優(yōu)化、燃料優(yōu)化、廢鋼優(yōu)化、合金優(yōu)化、含鐵原料優(yōu)化”五個經(jīng)營管控小組作用,優(yōu)化生產(chǎn)組織,提高增效品種產(chǎn)量。嚴(yán)控生產(chǎn)工藝,提質(zhì)增效降本,強(qiáng)化外圍要素保障,護(hù)航生產(chǎn)系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行,以生產(chǎn)、設(shè)備、工藝要求為標(biāo)準(zhǔn),精細(xì)策劃生產(chǎn)檢修方案,加強(qiáng)各工序生產(chǎn)、檢修過程管理,理順鐵前、鐵鋼和鋼后各工序關(guān)系,打通從原料到中間產(chǎn)品、成品、再到銷售的聯(lián)動生產(chǎn)模式,為精準(zhǔn)高效完成公司全年各項生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)任務(wù)夯實基礎(chǔ)。
各司其職,能質(zhì)匹配高效用
龍鋼公司積極貫徹落實集團(tuán)公司《能效標(biāo)桿三年行動方案》,以“能質(zhì)匹配、高質(zhì)高用、等效替代、跨界尋優(yōu)、能盡其效”為極致能效著力點,為公司高質(zhì)量發(fā)展賦能。
“報告王主任,450m²燒結(jié)余熱小時發(fā)電指標(biāo)比正常值少發(fā)3.5萬Kwh/h,未達(dá)到滿負(fù)荷運(yùn)行狀態(tài)。”經(jīng)過數(shù)據(jù)匯總分析和判斷,生產(chǎn)指揮控制中心調(diào)度員把消息匯報當(dāng)班調(diào)度主任。“馬上組織設(shè)備能源辦、技術(shù)質(zhì)量辦、能源管控中心到現(xiàn)場調(diào)查原因……”接到電話后,調(diào)度主任立即組織相關(guān)職能單位深入一線進(jìn)行調(diào)研。
他們從入口煙氣量和廢氣溫度入手,經(jīng)過跟蹤調(diào)查,綜合分析判斷,找到了影響發(fā)電量低的原因,并從信息傳遞、異常處置方面,制定配料、工藝、設(shè)備操作等措施,及時糾錯糾偏,讓發(fā)電指標(biāo)重新回歸正常,確保了450m²燒結(jié)余熱發(fā)電能源介質(zhì)的高效利用。
改革創(chuàng)新,極致降本求突破
“鐵水入爐溫度必須完成新突破,務(wù)必為煉鋼經(jīng)濟(jì)冶煉創(chuàng)造先決條件。”在鐵水“一罐制”攻關(guān)專題會上,鐵水“一罐制”項目負(fù)責(zé)人強(qiáng)調(diào)。
“不為問題找開脫,只為問題想辦法”。自該項目投運(yùn)以來,鐵水平均溫降、周轉(zhuǎn)次數(shù)、小時進(jìn)罐數(shù)等指標(biāo)均取得了歷史性突破,創(chuàng)造了龍鋼速度,但受高爐底高度、開關(guān)蓋方式等客觀因素影響,高爐底不能進(jìn)行開關(guān)蓋操作,影響鐵水罐關(guān)蓋時長占比,導(dǎo)致鐵水入爐溫度一直未突破1400℃大關(guān),成為制約煉鋼經(jīng)濟(jì)冶煉關(guān)鍵環(huán)節(jié)。針對此問題,公司協(xié)同聯(lián)動,通過基層調(diào)研、專題討論等措施,采取在3#-5#高爐爐底安裝6套自動升降固定罐蓋裝置,進(jìn)一步提高了鐵水罐加蓋時長占比指標(biāo),減少了熱量損失,實現(xiàn)了生產(chǎn)技改“以小見大”的效果,為公司高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實基礎(chǔ)。
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