近期,能源檢計量中心質(zhì)檢作業(yè)區(qū)聚焦年度降本增效目標(biāo)任務(wù),立足自身崗位,充分發(fā)揮專業(yè)特長,積極開展自主創(chuàng)新,深入推進降本挖潛工作,以實際行動踐行“干事”文化。
改造能譜工藝技術(shù),提質(zhì)量
為不斷提高鋼材品質(zhì),該單位針對鋼材中夾雜物的具體成分檢測進行攻關(guān),通過改造能譜工藝技術(shù),對外來夾雜物進行電鏡能譜儀檢測分析,發(fā)現(xiàn)不同來源的夾雜物具有不同的能譜特征,保護渣卷入的夾雜物有明顯的鈉峰值,爐渣卷入時,鈣峰值較高,根據(jù)以上特征可區(qū)分鋼材中夾雜物的來源,為煉鋼、軋鋼工藝調(diào)整提供依據(jù),從而有針對性地采取措施,降低夾雜物含量,保證鋼材品質(zhì)要求。
煤焦測硫技術(shù)創(chuàng)新,增效益
該單位熒光分析班員工不斷創(chuàng)新煤焦測硫技術(shù),利用庫侖滴定原理,檢測煤炭、焦炭、石油及固體生物質(zhì)燃料等可燃物質(zhì)中全硫含量。改造后的分析儀具有連續(xù)自動送樣機構(gòu),最少可一次性放入20個樣品,且在試驗過程中還可隨時插入或繼續(xù)添加樣品,智能動態(tài)判斷全硫是否釋放完全,自動數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)保存和報表打印,并自動結(jié)束測試,提高了工作效率。同時可延長高溫爐、硅碳管的使用壽命,有效降低設(shè)備在線運行時間,創(chuàng)效4萬余元。
原料熔片技術(shù)改造,降成本
由于制作含鐵原料熔片需要大量的四硼酸鋰、碳酸鋰和三氧化二鈷試樣,隨著化驗工作量的加大,試樣需求增加,原來的試樣制備方法無法滿足生產(chǎn)需要。原料分析人員通過技術(shù)改造,將四硼酸鋰與碳酸鋰按需要比例合成為混合熔劑,三氧化二鈷也按照比例混合研磨成鈷粉,不僅節(jié)約了制備時間,大大減少了稱量次數(shù),而且較少了人為誤差,提高了分析結(jié)果的準(zhǔn)確度,年可節(jié)約成本4.5萬元。
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