進(jìn)入四季度,煉鐵廠原二作業(yè)區(qū)兩眼向內(nèi)、大膽創(chuàng)新,堅(jiān)持用好精準(zhǔn)改造、創(chuàng)新試驗(yàn)等降本“小冊(cè)子”,全力挖掘內(nèi)部降本潛力,助力企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提質(zhì)增效。
精準(zhǔn)改造降本冊(cè) 保安全
該單位原料二區(qū)上料系統(tǒng)1#、2#區(qū)域因返礦帶沫子管無(wú)觀察孔,崗位工日常點(diǎn)檢需從三層平臺(tái)檢查沫子管是否運(yùn)行正常,既不方便人員日常點(diǎn)檢、維修,而且崗位工取樣時(shí)存在較大安全隱患。
為確保安全生產(chǎn),設(shè)備技術(shù)人員經(jīng)多次實(shí)地調(diào)研,最終決定改造返礦帶沫子管,通過(guò)在原沫子管底端安裝一個(gè)方形檢查口等措施,有效破解了上述瓶頸問(wèn)題。改造后,降低了設(shè)備維修頻次,確保了人員安全作業(yè),預(yù)計(jì)年可節(jié)約3萬(wàn)元。
創(chuàng)新試驗(yàn)降本冊(cè) 促順行
以往,該單位上料系統(tǒng)單臺(tái)振篩與除塵管道連接處的風(fēng)量采用閥門控制,但在實(shí)際生產(chǎn)中,閥門長(zhǎng)期受除塵灰沖刷腐蝕,導(dǎo)致閥門本體破損,容易造成現(xiàn)場(chǎng)溢塵現(xiàn)象。
針對(duì)這一問(wèn)題,設(shè)備維修人員和技術(shù)人員精心研究后,通過(guò)對(duì)閥門內(nèi)部入風(fēng)端加設(shè)一圈環(huán)形導(dǎo)向裝置,并用小鋼筋鋪設(shè)在閥門內(nèi)壁上,以改變其閥門內(nèi)部風(fēng)向。改造后效果顯著,有效避免了除塵灰沖刷現(xiàn)象,大幅降低了設(shè)備維修頻次和備件更換量,預(yù)計(jì)年可節(jié)約1.98萬(wàn)元。
錯(cuò)峰生產(chǎn)降本冊(cè) 助節(jié)能
據(jù)了解,該單位塊礦區(qū)域配備有五臺(tái)皮帶機(jī)、兩組塊礦振篩和兩個(gè)物料儲(chǔ)存庫(kù),在臨時(shí)備料庫(kù)循環(huán)堆料、出料生產(chǎn)中,設(shè)備不間斷連續(xù)運(yùn)行,導(dǎo)致塊礦篩分用電能耗持續(xù)高位運(yùn)行。
為降低生產(chǎn)費(fèi)用,該單位在保證生產(chǎn)正常運(yùn)行的前提下,一方面通過(guò)對(duì)兩組塊礦振篩實(shí)行一開一停單篩生產(chǎn),杜絕同時(shí)高負(fù)荷運(yùn)行;一方面在物料易篩情況下實(shí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)備料,避開用電高峰期,減少高負(fù)荷用電。改造后,確保了設(shè)備低耗能穩(wěn)定運(yùn)行,預(yù)計(jì)月可節(jié)約1.8萬(wàn)元。
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